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GMT技术:提高磷酸浓缩氟回收率的技改总结

[2015-06-08]

  在湿法磷酸生产中,氟回收是一个重要的工艺措施。氟不仅是一种有用的资源,磷酸浓缩过程中逸出的氟若得不到有效回收,将进入循环水系统,对整个生产过程产生不利影响。因此,提高磷酸浓缩氟回收率是非常必要的。2011年,云峰分公司磷酸厂氟回收率相对同行业先进水平来说,还有比较大的差距,存在较大的问题,故针对问题进行了技术改造,现总结如下。


1磷酸浓缩氟回收现状


    2011年公司湿法磷酸生产浓缩系统月统计表显示:氟回收率(以P2O5计)最低为22.0 kg/t,最高为32.4 kg/t,平均为25.1 kg/t。相比国内同行业先进水平(45.0 kg/t)还有很大的差距;P2O5产能均为20t/a的浓缩A系列氟硅酸月平均产量2088m3(w(H2SiF6) 12%、密度1.12t/m,),浓缩B系列氟硅酸月平均产量2389 m3,浓缩A系列和浓缩B系列的浓磷酸产能相同,但两者相差了301 m3。浓缩B系列的氟硅酸产量高于浓缩A系列是由于两个系列浓缩系统氟回收率的差别造成。2012年氟回收率技改后,氟回收率由25.1 kg/t提高到32.5 kg/t


2磷酸浓缩氟回收率低的原因分析


2.1瞵酸浓缩含氟气体的洗涤效果不理想


1)洗水喷头易堵塞


从磷酸浓缩蒸发室出来的水蒸气含有氟化物和磷酸雾沫,经雾沫分离器分离其中的磷酸雾沫后,依次进入第一氟吸收器气体管道、第一氟吸收器及第二氟吸收器(B系列的第一氟吸收器排气管道)用洗涤水进行洗涤,并在氟分离器分离回收氟硅酸。改造前浓缩A系列和B系列的含氟气体洗涤喷淋方式见图1。浓缩A系列共有洗水喷头3个,浓缩B系列共有洗水喷头9个,当洗水喷头堵塞时,含氟气体将得不到有效洗涤,氟回收率下降。2011年浓缩A系列和B系列6个周期氟回收循环洗涤水喷头的堵塞个数见表1。从表1可以看出,每个运行周期内,都有大量的洗水喷头堵塞。 


 



 


2)浓缩含氟气体速度过快


分别对20t/a浓缩A系列和浓缩B系列的氟洗涤吸收器直径进行了测量,并计算了浓缩含氟气体速度,得出速度为12 m/s,比标准气速4 m/s高很多,造成洗涤效果差。


    3)循环洗水量不足浓缩A系列的氟洗涤循环水量为496 m3/h,浓缩B系列的氟洗涤循环水量为992 m3/h。浓缩B系列的循环洗涤水量为浓缩A系列的1倍,因此洗涤效果比浓缩A系列的好。这说明需要提高浓缩A系列的氟洗涤循环水量。


2.2浓缩后的磷酸浓度低


    氟回收率与浓缩磷酸浓度密切相关。磷酸中氟逸出率随磷酸浓度的提高而显著提高。将磷酸浓缩到w(P2O5)33%~ 52%时,磷酸中的氟有25%~ 35%进入气相;当磷酸浓缩到w(P2O5)48%~52%时,磷酸中的氟约60%进入气相。从氟的回收看,当浓缩磷酸w(P2O5)低于38 %时,氟回收比较困难;当浓缩磷酸w(P2O5)50%时,氟逸出率较高,吸收后氟硅酸溶液中w(H2SiF6)18%


    201 1年公司20t/a浓缩系统浓磷酸w(P2O5)平均为45.39%,比要求的浓磷酸指标(w(P2O5)>46%)低,造成氟回收率低。


2.3渣场水和循环水中氟含量高


    渣场水和循环水是一个循环系统,渣场水是循环水的来源,循环水用后与磷石膏一起湿排进入渣场。循环水中氟的含量高是因氟被带人循环水中逐渐积累起来的,降低循环水中氟,可提高氟回收率。2011年公司渣场水中w(F)平均为0.60%,相比同行业先进水平0.30%来说,氟含量严重偏高。


3技改措施


3.1提高洗涤效果


1)重新设计喷头


根据氟洗涤水易结垢的特点,重新设计防堵喷头,并将现有喷头全部更换为防堵喷头。防堵喷头分为L型与V型两种(见图2),经试验,采用V型防堵喷头。此措施实施后,连续对洗水喷头的堵塞情况进行了检查,洗水喷头堵塞率为零。


 



 


2)调整浓缩含氟气体速度


含氟气体速度越慢,洗涤效果越好。调整20t/a浓缩A系列和B系列真空泵的开度,使气速达到标准气速4 m/s


3)增大循环洗涤水量


增加洗水泵和洗水喷头,使循环洗水量达到要求。在浓缩A系列氟洗涤装置上增加1台流量248m3/h、扬程51m的洗涤泵,使浓缩A系列循环洗水量达到1002m3h;在浓缩B系列氟洗涤装置上同样也增加1台泵,使循环洗水量达到1228 m3/h。改造后浓缩A系列与浓缩B系列喷淋系统流程见图3


 



 


在浓缩A泵列第二氟洗涤器上增加2个洗水喷头,使其洗水喷头数达到5个。改造后浓缩A系列氟硅酸每天多生产约15m3。但须注意:浓缩系统每次清洗都应清理氟洗涤器喷头及相应的洗液管、液封槽,保证畅通,杜绝每次只清理已堵喷头。


3.2提高浓缩磷酸浓度


    适当提高真空度,加大蒸汽用量,根据浓磷酸的密襄,控制取出量,从而达到提高浓磷酸浓度的目的。经过改进,2012年磷酸浓缩系统浓磷酸w(P2O5)平均达到46.37%,浓磷酸浓度完全合格(指标为浓磷酸w(P2O5)46%)


3.3  降低渣场水和循环水中氟的含量


    每次浓缩系统清洗时减少排人渣场的氟硅酸量,达到提高氟回收率、降低渣场回水氟含量的目的。2012年渣场水月平均w(F)达到0.40%


4技改效果


    1)氟回收率提高,氟硅酸产量提高。磷酸浓缩氟回收系统技改前后运行效果见表2


 



 


    由表2可见,氟回收率从2011年平均25.1 kg/t上升到2012年的32.5 kg/t,比2011年上升7.4 kg/t2012年氟回收率与目标值对比上升了0.5 kg/t


    2)经济效益与社会效益好。2011年比2012年氟回收率上升7.4 kg/t,按20t/a装置全年生产磷酸22.57t计算,全年回收氟1670.2 t,可多生产氟硅酸2109.7 t,技改投入36.8万元,氟硅酸价格为2000元/t,产生的直接经济效益为385.1万元。


    全年多回收了氟1670.2t,对降低资源消耗、保护环境的贡献大。


5结语


通过对磷酸浓缩氟回收系统进行技术改造,提高了氟回收率,产生了较好的经济效益与社会效益。


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